C10G11/00
1、一种用于渣重油低温裂化生产汽柴油装置,由裂化炉(9)和度 热烟囱(21)二部分组成,本实用新型的特征在于:废热烟囱(21)安装 在裂化炉(9)之上,在烟囱21中并列安装裂化器(1)和精制塔(26),排 烟口(24)设在烟囱(21)的顶部。
2、根据权利要求1所述的装置,其特征在于:在裂化炉(9)的炉堂 内设焦化釜(10),炉底两侧设喷油嘴(13)、(14),釜(10)顶部与油气 阀(25)相连通,底部设有螺旋出焦机。
3、根据权利要求1所述的装置,其特征在于:裂化器(1)由油剂进 口(2)、1级裂化器(3)、2级裂化器(5)、3级裂化器(7)和温控阀(4)、 (6)、(8)组成,并相互连通,1级裂化器(3)顶部与油气阀(25)相连通, 3级裂化器(7)底部与焦化釜(10)顶部相连通。
4、根据权利要求1所述的装置,其特征在于:精制塔(26)采用间 隔式多层结构,由开有小孔的漏斗筛板(20)串联组成填料漏斗筛板, 漏斗内盛装颗料状精制催化剂(27),塔(26)由下至上设有排剂阀(17), 汽柴油出口(18),油品阀(19),进剂阀(22),进剂阀(22)与进剂仓 (23)相连。
5、根据权利要求1、2所述的装置,其特征在于:螺旋出焦机由减 速器(11)、电动机(12)、螺旋出焦机(16)及出焦口(15)组成。
本实用新型涉及石油炼制渣油深加工领域,特别涉及渣油重油催 裂化生产汽柴油装置。
目前,加工渣油方法有延迟焦化设备,但焦化汽柴油因质量差不 能直接使用;减粘裂化法,汽柴油产量只占10%左右;加氢裂化,要 求高温高压、有氢源、并且设备复杂投资大。对于产品的精制,以往 的化学精制、白土精制法、均因产生大量的酸渣、碱渣、白土渣污染 环境而被淘汰。并且催裂化与精制装置部分设成多个单一装置,造成 能源的巨大浪费。
本实用新型的目的在于克服已有技术的不足,将常规的多个单一 装置有机地结合成一个装置,提供一种投资少,节约能源,有利于环 保的,利用渣重油生产合格汽柴油的低温催裂化的装置。
本实用新型的目的通过以下技术方案实现:本实用新型由裂化炉 和废热烟由二部分组成,本实用新型的特征在于:度热烟囱安装在裂 化炉之上,在烟囱中并列安装裂化器和精制塔。裂化炉的废热烟气经 过加热裂化器和精制塔,从烟囱的排烟口排出。在裂化炉的炉堂内设 焦化釜,炉底两侧设喷油嘴。焦化釜顶部与油气阀相连通,底部设有 螺旋出焦机。裂化器由油剂进口,1级、2级、3级裂化器和相互连通 的三个温控阀组成,裂化器的顶底经油气阀与精制塔顶部相连,3级 裂化器底部与焦化釜顶部相连。精制塔采用间隔式多层结构,由开 有小孔的漏斗筛板串联组成填料漏斗筛板,漏斗由盛装颗料状精制 催化剂后形成一层层的固定催化床。精制塔由下而上设有排剂阀,汽 柴油出口、油品阀、进剂阀,进剂阀与进剂仓相连。
本实用新型与现有技术相比具有如下优点:
本装置与现有渣油重油加工设备比较具有设备简单、投资少、操 作易等优点。并有效的利用裂化炉本身的烟气废热进行升温,提高了 热效率和节约了能源;焦化釜的螺旋出焦机实现了连续自动排焦和搅 拌,既可使釜底不易结焦,又能提高渣油重油的转化率,还可以不间 歇操作;提高了生产效率。裂化器分三级缓慢升温,使渣油在常压和 温度不高于柴油于点360℃地低温条件下进行裂化,条件温和,反应 彻底,减少了油品中的不饱和物,提高了汽柴油的稳定性,改善了现 有渣油重油加工设备的550℃的高温和高压操作条件。精制塔解决了 现有填料塔的人工进出料为自动进出料,精制度催化剂吸附的不饱和 烃和沥青胶质又可通过焦化釜还原油化出汽柴油,减少了现有化学精 制技术中酸渣、碱渣、白土渣对环境的污染和弥补了加氢精制技术条 件苛刻、设备复杂、投资大,而且还需氢源的不足。
图面说明:
图1为本实用新型的结构示意图。
下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型。
实施例1:
本实用新型由裂化炉9和废热烟囱21二部分组成,本实用新型的 特征在于:废热烟囱21安装在裂化炉9之上,在烟囱21中并列安装裂化 器1和精制塔26。裂化炉9的废热烟气经过加热裂化器和精制塔从烟 囱21的排烟口24排出。在裂化炉9的炉堂内设焦化釜10,炉底两侧设喷 油嘴13、14,焦化釜10顶部与油气阀25相连通,底部设有螺旋出焦机。 裂化器1由油剂进口2,1级裂化器3、2级裂化器5,3级裂化器7和温控阀 4、6、8组成,并相互连通,裂化器3顶部与油气阀25相连通,3级裂化 器7底部与焦化釜10顶部相连通。精制塔26采用间隔式多层结构,由开 有小孔的漏斗筛板20串联组成填料漏斗筛板,漏斗内盛装颗料状精 制催化剂27后形成一层层的固定催化床。精制塔由下而上设有排剂阀17, 汽柴油出口18,油品阀19,进剂阀22,进剂阀22与进剂仓23相连。螺 旋出焦机部件由电机12、减速器11、螺旋出焦机16和出焦口15组成。
本装置开工生产时,渣油重油原料和催化剂一起混合均匀后由油 剂进口2进入1级裂化器3中,初步加热至100℃,温控阀4开启进入2级 裂化器5中,继续加热至200℃,温控阀6开启进入3级裂化器7中,继 续加热至300℃,然后通过开启温控阀8进入焦化釜10中,同时开动电 动机12,通过减速器11带动螺旋出焦机16进行搅拌加热至不高于柴油 干点温度360℃,并形成焦炭,最后由螺旋出焦机16将焦炭在出焦口 15推出。三个裂化器3、5、7、加热反应后上升的油气分别通过顶部 出口经阀进入精制塔26内,穿过每层漏斗筛板20上所盛装的颗料精制 催化剂27,吸附油气中的不饱和物及沥青胶质,精制后的汽柴油产品由 汽柴油出口排出。精制塔26的催化剂装卸操作是:颗料状精制催化 剂由进剂仓23经进剂阀22通过从上至下的层层漏斗筛板,然后催 化剂又从下而上填满每个漏斗筛板,形成一层层的固定催化剂床层。 催化剂失效后,只要打开排剂阀17,废催化剂即可排入焦化釜10 中,通过催化焦化,将废催化剂表面吸附的不饱和物及沥青胶质油化 还原为汽柴油产品,废催化剂本身还可转化为焦炭。
用本装置,以渣油重油为原料进行低温催裂化的产物,经中石化 科学研究院检测,在不高于柴油的干点温度360℃时汽柴油收率为85%; 以重蜡油为原料进行催裂化,经解放军总后油料部检测,在不高于柴 油的干点温度360℃时汽柴油收率为86%。通过本设备,以重油类原料 进行低温催裂化生产的轻柴油产品,经河北省产品质量监督检验所检 验,达到国家GB252-87轻柴油标准;通过本设备生产的汽油产品, 分别经中石化总公司、天津炼油厂和河北省产品质量监督检验所检验, 其质量达到国家SH0041-91无铅汽油93号标准。
使用本装置的经济效益为:以渣油原料为例,每吨渣油原料价700 元,催化剂、添加剂辅助材料及加工费每吨400元左右,综合成本为 1100元,平均按75%的出油率和每吨柴油产品销售价2100元左右计算, 每加工一吨渣油可获得450元的效益。如果建一座年加工1万吨渣油的 本设备加工厂,总投资约425万元,年获效益可达450万元,一年即可 收回投资,而且符合国家“九五”产业政策“重点发展渣油的深加工, 增产轻质油品”。
本文发布于:2024-09-19 04:27:29,感谢您对本站的认可!
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